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磷生铁技术特点
(1)对钢爪材质和碳素质均有良好的粘结强度,保证在电解过程中避免阳极的脱落。
(2)具有良好的导电性能,保证电流在各爪之间的均匀分布。
(3)用后的阳极组装在磷铁环压脱工序中,要求磷铁环要有一定脆性,以利于磷铁环压脱。
(4)磷生铁浇注前后的热膨胀系数和冷态收缩系数小,避免磷生铁与钢爪和碳碗之间形成间隙。
加固炉门,在炉门四周用L100mm×L100mm×10mm角钢加固,炉门内安装新型节能耐高温硅酸铝陶瓷纤维折叠块,安装时将折叠块外凸炉门角钢四周100mm作为封面,当炉门体靠自重沿导轮下滑即位后,与炉面板挤压形成良好的密封,有效防止散热。 燃烧系统管路改造,由于长期使用管路老化,炉内气压不足,故重新布置管道,增加输油金属软管、供气金属软、燃油调节阀、空压机,增加压缩空气管道系统。采用全新的燃油喷雾燃烧器,具有压力雾化结合高压内混合动雾化方式,使燃油雾化颗粒细,能与助燃空气实现最佳端流掺泥,以实现高效燃烧。不易堵塞,不结焦,火焰的长度形状、温度等容易控制,燃烧完全,不冒黑烟。该炉经过规定的烘炉工艺并经一个月的生产实践监测表明,改造是非常成功的,达到甚至超过了设计改造指标的要求。 (1) 增加了产量,提高了产品质量。改造后炉子保温性能好,升温时间快,加工周期短,产量增加了,同时炉内温差大幅度减小,产品质量可靠。 (2) 降低了成本。原炉在装炉量5t时,升温至850℃需7h,油耗为64.5kgh,现在同等情况下升温至850℃只需5h,耗油量为48kgh,由此可见升温时间缩短2h,节油129kg。在升温期间新炉与原炉相比节油16.5kgh,每炉按5h计,可节油82.5kg,这样一来,每炉产品共可节油211.5kg(129kg+82.5kg),所以总效率明显提高。可见节油效益是非常显著的。