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山东磷铁集团莱钢特殊钢厂对50t电炉操作系统进行了国产化改造,将原电炉单缸倾动机构改造为双缸倾动机构,提高液压缸支座的使用寿命,减少了设备故障。在主控操作台增加了监控系统,出现故障时发出信号。至此,莱钢50t电炉设备国产化率已达到100%。
据了解,莱钢50t电炉主体设备是从德国引进的二手设备。为使老设备重新焕发“青春”,莱钢特殊钢厂决定依靠自主创新来推进该电炉国产化改造,提升电炉的装备水平。
改造后解决了制约生产的难题,设备可靠性显著提高,故障率降低了60%,为持续保持电炉稳定、高效运行奠定了基础。电气系统国产化后选用了通用标准备件,购置周期短,提高了电器系统的技术性能,消除了安全隐患,增加了系统的可靠性。国产化导电横臂应用铜钢板式复合材料,组成矩形箱形结构,提高了机械强度,使电耗降低5%,冶炼时间平均缩短10-15min,经济效益显著,故障率明显降低。2003年,该厂自主完成的NEC电极调节系统并投入生产运行,实现了电极的自动控制,使电炉冶炼功率达到最佳状态,节能降耗效果突出,各项经济技术指标均达到设计要求,带动了电炉生产全面提速。
50t超高功率电炉实现国产化,使该套二手设备走在了全国同类型炉的前列。该电炉已具备年产55万t钢以上的生产能力,是原年设计能力的3倍多,冶炼时间由原来的100min/炉降低到目前的40min/炉,有4项经济技术指标均位列国内同类型炉前列。