- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
硫化亚铁生产工艺:利用硫磺、铁等化工原料加工提炼制成的,纯度高,利用率高,硫化亚铁的含量可达到99.5%以上。
外观:深棕色或黑色晶体,成块状。
粒度:5-30mm 10-50mm
熔点:1200℃
使用厂家:铸造厂,钢厂,包芯线厂
包装:双层塑袋, 25kg/袋或吨袋包装。
产品用途:增加硫含量以改善石墨形态孕育效果较差的铸铁件,用于钢铁企业中的易切削钢和铸造厂中的灰铸铁件。
烧结所用固体燃料的粒度与混合料的特性有关,且对烧结生产过程有很大影响。一般固体燃料的合理粒度范围是0.5~3mm。粒度过大,烧结速度变慢,烧结带变宽,烧结过程中料层透气性变差,垂直烧结速度下降,烧结机利用系数下降。粒度过小,烧结速度变快,液相反应进行不完全,烧结矿强度变差,返矿量增加,成品率下降,烧结机利用系数也下降。
为保证固体燃料粒度,一方面做好破碎设备的维护、保养、车削工作,确保辊皮有一个正常的工作面,同时督促做好辊皮备件的正常供给工作;三是严格要求每班开机不小于6 h;通过这些措施,焦粉粒度合格率得到了保障,<3mm粒级达到78.2%,为稳定烧结生产,提高烧结矿产量起到了一定作用。
抓好烧结重点设备维护管理,减少烧结机月修时间。通过加强对各台机检修过程的跟踪,提高检修质量,尤其是抓好烧结机台车、炉篦条及单线生产的重点设备的检修,烧结机检修频次已经由原来的每月检修一次改成每三个月检修两次,检修时长不变。
减少热停机时间。通过对各台烧结机设备热停机时间、频次进行分析,找出共性问题,制定整改措施;强化责任意识,对设备故障落实到人,降低因设备故障导致热停机。目前,各机组热停机时间控制在300 min/月以内。
沙钢通过优化原燃料结构与质量,强化生产过程控制,应用烧结新技术和开展各项攻关活动,使烧结矿产量由2012年的2198万t提高到2013年的2652万t,为高炉提高烧结矿入炉比例,进一步降低生产成本创造了有利条件。